壓力傳感器結冰后如何處理?
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2021-03-31
問題分析
1.氣缸中沒有大量的氣體(水蒸氣和局部霧化的汽油和油殘留)。通過油液分離器后,通過PCV連接管,通過節氣閥體,進氣零碎。在西南高溫環境下,冷凝水容易流入冷凍機,積水結冰,伴有黃色油污。
2.冷凍機外積存的油污和冷凝水附著在壓力傳感器的位置上并結冰。
3.壓力傳感器凍結后,無法檢測到真正的壓力,導致冷凍壓力傳感器感知的壓力<進氣歧管壓力傳感器感知的壓力異常。更換新的冷凍壓力傳感器后,再次停止路試,檢測到零碎壓力恢復正常,減速有力故障排除。
處理方案
方案1。
優化傳感器裝置的位置(冷凍排氣室)和氣流場。
為了驗證出口的位置和傳感器端部是否有凹陷,氣流在該位置產生渦流,在傳感器上形成油水附著物,應停止冷凍室樣品改造。
樣品卸載路徑實驗證明,中冷器空氣室外結構優化后,傳感器凍結問題沒有改善,缺點再現。從拆卸的壓力傳感器來看,下一個異常存在嚴重的凍結現象,因此判斷中冷器空氣室外結構優化和增壓氣流場優化。
與此同時,從拆下的冰箱來看,它的外部和排氣室的氣管內壁都充滿了冰塊,無論傳感器配置在冰箱的排氣室的哪一個位置,都有凍結的危險,需要在進氣零碎的其它位置尋找傳感器裝置點。
方案2。
壓力傳感器的配置位置改為進氣碎管。
通過對路試問題車輛的進一步分析,沿著冷凍室和傳感器的凍結位置向上反思,冷凍室后段至節氣門之間的吸氣管在拆除后未發現凍結,同時,通過對其它品牌渦輪增壓車的壓力傳感器的配置位置,也有配置在該吸氣管上的人,所以在與底盤、電噴相關工程師和指導交流討論后,將壓力傳感器配置在高壓管IV(節氣門吸氣管)上,防止流入冷凍器外的油水混合物在壓力傳感器上凍結,形成傳感器的壓力檢測異常。
底盤將制造的樣品送到漠河停止路試。相反,路試驗證后,壓力傳感器不再凍結,減速有力故障被消除,該方案失去了可行性驗證。根據該方案的實施,接觸的相關部件已完成變更。
總結經驗
遇到問題時,必須以引起問題發作的所有因素為中心進行逐一調查。
2.在分析和處理問題的過程中,成立一個特殊的團隊,調動與問題相關的專業,充分利用團隊成員的專業知識和經驗,集體戰略力量,共同分析和處理問題。
3.方案驗證時,必須保證內部條件和條件與發現問題時的形態差異,消除其他因素對驗證形成的影響。例如,在此次驗證中,確保車輛、環境、人員、條件等與有問題的車輛差異,停止調整傳感器的配置位置,停止驗證,得出結論。
4.設計后期做目標任務,吸收競爭車的設計。
5.開發新項目時,盡量將壓力傳感器放置在進氣管附近,防止油水附著。